《Journal of CO2 Utilization》:Study of CO
2 absorption into monoethanolamine solution in a rotating packed bed
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本研究针对传统填料床CO2捕集设备体积大、再生能耗高的问题,创新性地采用旋转填充床(RPB)结合高浓度单乙醇胺(MEA,30–70 wt%)溶剂,系统探究了转速、气液比、再沸器温度等参数对90%捕集效率下能耗的影响。结果表明,提高转速与MEA浓度可显著增强传质并降低再生能耗,RPB电耗仅占再沸器热耗的约2%,为工业级碳捕集系统的小型化与节能化设计提供了关键实验依据。
全球气候变暖正以前所未有的速度加剧,而工业排放的二氧化碳(CO2)是主要的温室气体来源之一。在炼油、钢铁等重工业领域,传统的胺法碳捕集技术虽成熟却面临巨大挑战:庞大的填料塔设备不仅占地广、投资高,其再生过程所需的热能更是占整个捕集系统能耗的70%以上。以一座500兆瓦的燃煤电厂为例,若采用常规填料床(Packed Bed, PB)捕集CO2,需建造直径17米、高9米的吸收塔,导致电厂发电效率直降8–14%。如何突破“高能耗-大设备”的瓶颈,成为碳捕集技术走向规模化应用的关键。
在这一背景下,旋转填充床(Rotating Packed Bed, RPB)作为一种过程强化技术崭露头角。它通过高速旋转产生超重力场,将液体溶剂撕裂为微米级液滴或薄膜,极大增加了气液接触面积,传质效率可达传统填料床的10–33倍。韩国能源研究院CCS研究部的Jaesu Jang、Gwan Hong Min等人在《Journal of CO2Utilization》发表研究,首次在实验室尺度系统评估了高浓度MEA(30–70 wt%)在RPB中的CO2捕集性能,并量化了各操作参数对能耗的影响规律。
关键技术方法概述
研究搭建了RPB中试系统,填料为不锈钢丝网,内径150毫米、外径600毫米、高50毫米。以15 vol% CO2模拟炼油厂催化裂化烟气,通过调节电机转速(300–800 RPM)、气体流量(3–6 Nm3/h)、再沸器温度(102–108°C)及MEA浓度,在恒定90%捕集率下测定再生能耗。采用总有机碳分析仪测定贫富液CO2负载,计算传质单元数(NTU)、传质单元高度(HTU)与总体积传质系数(Kga)。
研究结果分析
3.1. RPB与PB的性能对比
RPB在填料体积仅为PB的约35%条件下,实现了相近的Kga值(0.15–0.29/s)。其传质单元高度低至0.196米,证实超重力环境可大幅压缩设备尺寸。
3.3. 再沸器温度的影响
温度从102°C升至108°C时,再生能耗由1.612增至2.154 kWth/kg CO2,增幅达25.2%。高温虽提升解吸效率,但水蒸气回流增加导致热负荷上升。
3.4. 转速与MEA浓度的协同效应
提高转速与MEA浓度均能降低能耗。70 wt% MEA在800 RPM时能耗最低(1.623 kWth/kg CO2),较30 wt% MEA节能14.3%。高浓度MEA的粘度问题被RPB的液滴细化作用抵消。
3.5. 气体流量的规模化启示
气体流量从3提至6 Nm3/h,单位CO2再生能耗下降19.1%,归因于再沸器热利用效率的提升。
3.6. 液气比的优化窗口
液气比为6.90 L/m3时能耗最低(1.708 kWth/kg CO2),偏离此值均导致能耗上升,揭示溶剂循环量与传质效率的平衡点。
3.7. RPB电耗的微不足道性
RPB电机功耗仅0.020–0.048 kW,不足系统总能耗的2%,凸显其节能优势。
3.8. CO2负载与循环容量的化学基础
70 wt% MEA的贫液负载低至0.267 mol/mol,循环容量达0.164 mol/mol,高浓度溶剂有效提升工作容量。
结论与意义
本研究通过实验验证了RPB耦合高浓度MEA的协同强化机制:超重力环境克服了高粘度溶剂的质量传递限制,而高浓度溶剂减少了循环量,最终实现再生能耗降低与设备小型化。RPB的电耗可忽略不计,彻底改变了“碳捕集等于高能耗”的传统认知。该工作为工业级碳捕集系统提供了关键设计参数,并为CO2资源化利用(CCU)链条的低成本化奠定了技术基础。未来需进一步研究长期运行中高浓度胺液的腐蚀性问题,以及RPB在真实烟气条件下的规模化稳定性。