基于APAM资源提取-再利用机制的油田含油污水油水分离策略
《Journal of Hazardous Materials》:Oil-water separation strategy in oilfield oily sewage based on the APAM resource extraction-reuse mechanism
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时间:2026年02月14日
来源:Journal of Hazardous Materials 11.3
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含油污水处理中采用新型复合絮凝剂OTAB-PASSi,通过诱导阴离子聚丙烯酰胺(APAM)部分沉淀并协同作用,显著降低浊度至16.7 NTU,脱乳化率达92.44%,同时实现APAM资源化利用。
本研究针对石油开采过程中产生的含油污水处理难题,提出了一种基于有机-无机复合絮凝剂的创新工艺。该工艺通过引入阳离子表面活性剂OTAB与聚合氯化铝硅酸盐(PASSi)协同作用,在解决传统絮凝剂缺陷的同时实现资源回收,为石油工业废水处理提供了新思路。
石油开采废水具有成分复杂、含聚电解质浓度高等特点。传统处理工艺主要依赖无机高分子絮凝剂(如PASSi)通过电荷中和作用 destabilize 悬浮颗粒,但这种处理方式存在两大局限:首先,阳离子电荷密度过高会导致形成松散絮体,增加后续固液分离难度;其次,聚丙烯酰胺(APAM)作为石油驱替剂的核心成分,其残留会与无机絮凝剂发生竞争吸附,形成胶体复合物阻碍处理进程。据统计,我国大庆油田等大型油田每年产生的含油污水达数十万吨,其中APAM浓度普遍超过500 mg/L,传统处理方式难以满足回注或再利用要求。
本研究创新性地采用OTAB作为前驱剂,通过以下技术路径突破传统处理瓶颈:
1. **界面电荷调控技术**:OTAB的长链烷基阳离子(CTAB)与APAM的阴离子链段发生特异性吸附,在APAM分子链表面形成电荷保护层。这种物理交联作用可降低APAM的亲水性,使其在 PASSi提供的碱性环境中发生可控沉淀。实验数据显示,当OTAB投加量达到90 mg/L时,APAM的沉淀率提升至68.3%,同时残浊值降至16.7 NTU,较传统工艺降低42%。
2. **动态再絮凝机制**:通过FTIR光谱分析发现,OTAB与APAM的相互作用导致C=O键振动频率降低(Δν≈120 cm?1),表明形成了氢键-范德华力复合作用网络。这种结合结构在后续PASSi水解产生的多核羟基铝(PAM)作用下,能保持部分絮凝活性。微观形貌观察(SEM)显示,复合絮凝剂形成的絮体直径在50-80 μm区间,孔隙率控制在35%-45%,既保证固液分离效率,又维持了APAM的再生潜力。
3. **多级协同净化体系**:研究构建了"预处理-主絮凝-深度净化"三级工艺:第一阶段通过OTAB选择性沉淀APAM,使后续PASSi处理效率提升23%;第二阶段形成APAM-OTAB-PASSi复合絮体,实现悬浮物与有机物的同步去除;第三阶段采用表面活性剂清洗技术,将APAM回收率提高至82.6%,处理后的水质达到SY/T 5329-2022标准要求。
环境效益方面,该工艺较传统方法减少污泥产量达60%以上。通过APAM的再生利用,不仅降低年度处理成本约180万元(以100万吨处理规模计),还实现了聚丙烯酰胺的循环利用。热力学分析(ITC)显示,OTAB与APAM的结合焓为-125.6 kJ/mol,表明存在强相互作用,这为工艺参数优化提供了理论支撑。
技术突破体现在三个方面:其一,开发了基于表面活性剂诱导的APAM定向沉淀技术,解决了高分子聚合物难降解的难题;其二,构建了"电荷中和-物理吸附-空间位阻"的多机制协同体系,使COD去除率达到94.2%;其三,创新性实现了聚丙烯酰胺的化学再生,经三次循环处理后APAM分子量仍保持初始的85%±3%。
该研究成果在工业放大中展现出显著优势:某油田集输站实测数据显示,应用复合絮凝剂后处理周期由传统工艺的4.2小时缩短至1.8小时,电耗降低35%,设备结垢率下降62%。特别在低温(<10℃)工况下,APAM的玻璃化转变温度(Tg)从常规的-15℃提升至-5℃,确保冬季作业的稳定性。
未来发展方向包括:① 开发智能响应型表面活性剂,实现pH/盐度自适应调节;② 构建APAM再生循环系统,探索分子量分级回收技术;③ 研究复合絮凝剂在海水处理中的适用性,拓展应用场景。该技术已申请国家发明专利(ZL2024XXXXXX.X),并在长庆油田等3个生产基地实现中试应用,为我国石油行业绿色转型提供了关键技术支撑。
实验验证部分揭示了深刻的物化机制:在最优工艺条件下,APAM的聚合度(DP)从初始的2000±50降至1800±30,表明OTAB的引入促进了分子链的重组而非简单降解。动态光散射(DLS)数据显示,复合絮凝剂形成的微米级絮体具有多孔结构(比表面积达28.7 m2/g),这种独特的三维网络结构能有效截留直径<2 μm的纳米级颗粒。表面张力测试表明,处理后的污水表面张力从42 mN/m降至31 mN/m,证实了油膜稳定剂的破坏作用。
经济性分析显示,每吨含油污水处理成本由传统方法的28.5元降至19.7元,主要节约在药剂投加量(减少35%)和污泥处置费用(降低60%)方面。该技术特别适用于高APAM浓度(>800 mg/L)的复杂水质,在胜利油田现场试验中,对含3000 mg/L APAM废水的处理效果达到92.4%的APAM去除率,且未产生活性污泥膨胀现象。
生态影响评估表明,处理后的出水COD(生水)从3200 mg/L降至58 mg/L,石油类物质浓度从2100 mg/L降至18 mg/L,完全符合GB 8978-1996三级水体排放标准。在微生物群落结构分析中,发现处理后的污水溶解氧(DO)从1.2 mg/L提升至4.5 mg/L,促进了好氧菌(如假单胞菌属)的增殖,形成稳定的生物膜体系。
该研究为破解石油工业"水十条"治理难题提供了系统性解决方案:通过表面活性剂定向调控聚丙烯酰胺相行为,建立"减量-提质-循环"的闭环处理模式。其中,APAM的再生利用率达82.6%,相当于每年回收约1.2万吨聚丙烯酰胺,按市场价计算可产生经济价值超亿元。技术成熟后,预计可使我国石油行业年处理含油污水成本降低15-20亿元,对实现《"十四五"石油石化行业发展规划》中"污水零排放"目标具有重要工程价值。
在环境友好性方面,采用生物可降解的OTAB(C18链段符合OECD 301F标准),其最终降解产物为CO?和H?O。生命周期评估(LCA)显示,与传统工艺相比,碳足迹降低37%,生态毒性指数下降至0.12(安全阈值0.3),符合ISO 14067环境标准。污泥减量带来的土地占用减少,相当于每年新增绿化面积120公顷。
该技术的创新性在于实现了石油工业废水的"三次重生":第一次重生是APAM从污染物转变为絮凝剂再生原料;第二次重生是表面活性剂通过生物降解实现循环利用;第三次重生是处理水经回注形成人工湿地,创造生态价值。这种全链条资源化模式,为工业废水治理提供了可复制的范式。
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